1919年的5月4日,新青年們?cè)诒本╅_啟了反帝、反封建的愛國運(yùn)動(dòng)。2020年,金潮新材公司的青年們?cè)谏a(chǎn)車間,通過技術(shù)改造,完成了一項(xiàng)又一項(xiàng)的發(fā)明創(chuàng)造,讓車間普通的生產(chǎn)生活變得多姿多彩。
一、小發(fā)明,大創(chuàng)造,效果顯著
“生產(chǎn)上的需要,就是我們工作的意義。”這是金潮新材PP-R車間QC小組成立的初衷。他們的研發(fā)從未間斷過。
從小工具到大機(jī)器,從機(jī)械手到生產(chǎn)線,幾乎在生產(chǎn)上的每一處細(xì)節(jié),都能找尋到他們智慧的影子。為了盡可能節(jié)約成本,PP-R車間設(shè)備主管謝廣賢,帶領(lǐng)路好利、李從達(dá)、秦德林、劉東曉等一行人一起開啟了發(fā)明創(chuàng)造的道路,只為一個(gè)更好的解決方案。
2000年建廠初期,德國來的“朋友”——巴頓菲爾和克勞斯瑪菲都是世界頂尖級(jí)的生產(chǎn)線,在塑料管材生產(chǎn)行業(yè)中首屈一指。車間的生產(chǎn)線和設(shè)備也一直陪伴在側(cè)。而即便是精心呵護(hù)、定期保養(yǎng),機(jī)器老化現(xiàn)象依然無法避免。
原裝德國進(jìn)口巴頓菲爾75生產(chǎn)線操作系統(tǒng)老化故障,謝廣賢主管聯(lián)系了德國原廠廠家后得知,配套的原件已經(jīng)沒有備貨,廠家建議重新更換系統(tǒng),價(jià)格約為25萬元。經(jīng)對(duì)比多家國內(nèi)廠家,系統(tǒng)更換也需要約12萬元。若系統(tǒng)不做更換,整條生產(chǎn)線將無法繼續(xù)使用;而若要進(jìn)行系統(tǒng)更換,則又需要幾十萬元的修理費(fèi)。
“有沒有更好的方法,能不花這么多錢,來解決這個(gè)矛盾?”金潮新材副總經(jīng)理趙書軍提出了這一問題?;ㄟ@么多錢,公司上下都很心疼,于是QC小組便大膽的步入了發(fā)明創(chuàng)造之路。
被淘汰的“老友”,再上戰(zhàn)場(chǎng)創(chuàng)業(yè)績。QC小組花了500元買了幾個(gè)溫度控制開關(guān),找來了淘汰的機(jī)器殼子,謝廣賢和劉東曉兩人用了5天時(shí)間解決了這個(gè)需要花25萬元才能解決的問題。
二、花小錢,辦大事,成效斐然
在感受到成功的喜悅后,QC小組便一發(fā)而不可收。
五一假期期間,又一個(gè)改造的生產(chǎn)線試驗(yàn)成功。同樣為了節(jié)約成本,盡可能的讓這些“老朋友”們不僅不被淘汰,而且又能夠跟得上先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)速度,保質(zhì)保量、節(jié)能降耗,謝廣賢帶著路好利、李從達(dá)、秦德林、劉東曉又一起為這位德國來的“朋友”巴頓菲爾進(jìn)行了改造。
傳統(tǒng)生產(chǎn)線利用皮帶傳動(dòng)會(huì)存在肉眼不可見的打滑和磨損。而且生產(chǎn)速度慢,費(fèi)工又費(fèi)料,生產(chǎn)出來的管材也存在管壁厚度不均勻的情況。國標(biāo)檢測(cè)需要對(duì)管材管壁最薄處進(jìn)行檢測(cè),而生產(chǎn)中,需要讓管壁最薄處達(dá)標(biāo),其他部位管壁則相對(duì)較厚,用料較多,就造成了原料的浪費(fèi)。
在本項(xiàng)目的“總工程師”李從達(dá)的帶領(lǐng)下,QC小組組長謝廣賢、路好利、秦德林、劉東曉一起進(jìn)行了J3生產(chǎn)線的升級(jí)改造。李從達(dá)說:“現(xiàn)在先進(jìn)的生產(chǎn)線設(shè)備已經(jīng)沒有皮帶傳動(dòng)的了,都是聯(lián)軸器傳動(dòng),一條新生產(chǎn)線就要好幾百萬。我們的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)十幾二十年,但是保養(yǎng)的非常好,繼續(xù)用是一點(diǎn)問題都沒有的。只要稍作改進(jìn),絕對(duì)不會(huì)比新的生產(chǎn)線差。皮帶傳送,皮帶和電機(jī)同步率僅有95%,而聯(lián)軸器和電機(jī)的同步率可高達(dá)99.99%,誤差甚乎其微,這樣既不會(huì)磨損設(shè)備,又能多、快、好、省。”
于是QC小組一行人在李從達(dá)的主導(dǎo)下開始行動(dòng),而馬上就有兩大問題迎面直擊。“新生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)軸器和生產(chǎn)線是完全平行的,所以不需要解決共振問題。但是我們的生產(chǎn)線是舊生產(chǎn)線,不僅要解決同心度的難題,還要解決共振這一難題中的難題”。幾個(gè)人開始深挖技術(shù),對(duì)新生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行資料的查詢和了解,一點(diǎn)點(diǎn)的探索成功之路。他們用車間的廢舊物料焊接制作了三腳架操作臺(tái)用來托起電機(jī),保證電機(jī)的穩(wěn)定性。為了解決同心度問題,特用加強(qiáng)螺絲固定三角架操作臺(tái)。在周圍留出足夠的空間,保證電機(jī)的穩(wěn)定性。在三腳架旁邊設(shè)置了主連裝置,從高度、寬度、跨度的三維空間角度進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)整。經(jīng)過幾天的研究與制作,發(fā)動(dòng)機(jī)的同心度和共振問題都得到了完美的解決。
“我們也是嘗試著挑戰(zhàn),找了材料,考慮了原理,覺得這事可行。不需要花費(fèi)什么錢,但是做好了就可以省下好多的錢。速度提升了,原料節(jié)省了,質(zhì)量穩(wěn)定了,線速加快了,成本節(jié)約了。一條國產(chǎn)的皮帶100多元,一條國外進(jìn)口的皮帶500多元,每次更換都需要5條皮帶,1至2年就要更換一次,如今改成聯(lián)軸器可以一勞永逸,省下了每年更換皮帶的錢。”
QC小組組長謝廣賢在設(shè)備投入使用后,對(duì)單重、速度以及節(jié)省原料進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)算:以PP-R塑料管材20×3.4型號(hào)為例,皮帶傳送時(shí)管材單重175-176克,速度為11米/分鐘;而改進(jìn)之后,管材單重降低為172-173克,速度提至12.5米/分鐘,不同規(guī)格型號(hào)管材平均提速10%至25%?;ㄙM(fèi)500元購買了聯(lián)軸器,每天可節(jié)約原料7200克,多生產(chǎn)4320米PP-R管。之后,還會(huì)再次提質(zhì)、提速,真正將“降本提質(zhì)、革新提效”落到實(shí)處。
三、舊物改造有新用,小成本解決大問題
1、修舊利廢一年節(jié)省電費(fèi)25.2萬元
在生產(chǎn)和維修過程中,車間產(chǎn)生的一些廢舊物料,也沒有逃過QC小組的法眼。車間大工業(yè)用電基礎(chǔ)費(fèi)用為28元/千伏安,每天PP-R、PE-RT、PVC三個(gè)生產(chǎn)車間的耗電量極大。QC小組改造了PP-R生產(chǎn)車間的變壓器,并利用一條廢舊電纜為PE-RT和PVC生產(chǎn)車間供電,每年節(jié)省電費(fèi)25.2萬元。
2、廢舊真空箱解決大難題
原J4生產(chǎn)線運(yùn)行不穩(wěn)定、產(chǎn)品有螺紋,管材表面不光滑、不平整。原本用的好原料,卻沒有生產(chǎn)出外表美觀的產(chǎn)品。QC小組變廢為寶,從地暖管車間找來了廢舊的真空箱加在了生產(chǎn)線上,不僅產(chǎn)品好看了,表面光滑了,線速也提高了30%。
3、飛刀切割
J3、J4生產(chǎn)線的原切割機(jī)切出的管材切口不平整,而且經(jīng)常出故障,調(diào)整和維修都非常麻煩。路好利說:“針對(duì)上述問題,我們?cè)O(shè)計(jì)了‘飛刀切割’,一下子就解決了所有問題!”飛刀切割管材提速15%至20%,切口也非常平整。不僅如此,這兩條生產(chǎn)線每條都可節(jié)電60度。一個(gè)小小的發(fā)明,一舉三得,成為了QC小組的得意之作。
往年的“五四”青年節(jié),金潮公司干部員工都會(huì)歡聚一堂隆重舉行運(yùn)動(dòng)會(huì),而今年,因?yàn)橐咔榈挠绊懀覀円谧龊脗€(gè)人安全防護(hù)的前提下,堅(jiān)守在自己的工作崗位上。但是“五四”精神不能忘,金潮精神更應(yīng)大力弘揚(yáng)?!皧^斗成就夢(mèng)想,創(chuàng)新引領(lǐng)突破,卓越擁抱未來”。無創(chuàng)意 、不青年 , 無改變,不青春。青年人就是要朝氣蓬勃,就是要敢想、敢干;青年人就是要銳意創(chuàng)新,就是要拼搏、奉獻(xiàn)。
還有很多在崗位上默默堅(jiān)守,忘我奉獻(xiàn)的金潮人,他們用自己的經(jīng)驗(yàn)和智慧,用自己的青春創(chuàng)造金潮更加輝煌的未來。
(通訊員 張?zhí)斐冢?/span>